产品详细介绍
1)机械强度,破碎率和磨损率之和不应大于1.5%(百分比按重量计)。
2)化学性质稳定,不含可见泥土、云母和有机杂质,滤料的水浸出液不含有毒有害物质。
3)石英砂的密度不应小于2.55g/cm3。(使用中对密度有特殊要求者除外)。
4)石英砂滤料的灼烧减重不应大于0.7%,盐酸可溶率不应大于1.5%(部颁标准)。
5)含泥量不应大于1%,密度小于2g/cm3的轻物质的含量不应大于0.2%(部颁标准)。
6)粒径级配合理,外观呈多棱角独白有光泽的晶体。单层或双层滤料的粒径范围,一般为0.5-1.2mm。三层滤料的粒径范围,一般为0.5-0.8mm。
7)粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于3%,大于指定上限粒径不大于2%。
8)石英砾石承托层的粒径范围,一般为2-4、4-8、8-16、16-32和32-64mm(部颁标准)。
补充水水质对于循环冷却水系统的 影响
从上述理论分析的 结果来看,可以得出以下初步结论:
工业新水作为循环水系统的 补充水,含盐量的 降低确实可以有效的 减少循环水系统强制排污水量,从而控制整个钢厂工业水系统的 排污量和补水量,采用水质较好的 工业新水,对节能减排有利。
某钢铁公司项目(xiàng mù)在新建的 工业新水处理中加入不同纯水量后所得的 全厂总的 工业新水量、工业污水量、纯水量及回用水量的 曲线图(按年平均量)。
可以看出,改善工业新水水质后,工业新水总用水量下降,工业污水与回用水水量之间的 差距也逐步变小。提高工业新水水质对于促进工业水系统的 节能减排确实有效。但从数据的 比较分析来看,
采取提高工业新水水质的 措施,其负面影响就是纯水用量变大、工业污水排放量变大,回用水量也变大。另外,添加入原工业新水的 脱盐水、软化水或纯水占原工业新水比例不能超过30%时。当超过
这个比例时,会造成纯水用量过大,导致在制取纯水过程中所排浓盐水量大幅度上升,浓盐水排放量在工业污水总量中的 比例上升,而这部分浓盐水回用只能直流泼渣或是浇洒地坪;同时造成了对回
用水的 需求量也变大,而这部分需求量的 增大无法通过浓盐水排放回用量的 增大加以解决。
6 短流程生产工艺钢铁企业工业污水回用方式
由以上分析可知,在工业新水中加入纯水降低工业新水含盐量,可以起到减少工业污水排放量的 作用。
因此,在短流程生产工艺的 钢铁企业,将工业污水制成脱盐水、软化水或纯水除供炼钢、连铸等单元关键设备的 间接冷却密闭式循环水系统以及锅炉、蓄热器等的 补充用水外,另外制取一部分脱盐
水、软化水或纯水直接补入工业新水系统。
豫嵩给排水器材厂经过近几年来的业务发展,本公司已具备 广东揭阳陶粒类行业的实用技术,完善的服务体系,开拓出国内的广大应用市,服务于全国。
节能减排是整个 的 战略目标(cause),钢铁工业作为重点能耗行业之一,是节能减排的 重点。节约工业新水用量,减少工业污水的 排放量,是钢铁企业水系统所追求的 目标。钢铁企业水系统现
普遍采用循环—串级供水体制、限制工业新水的 直流用水。将工业污水收集后处理制成回用水、工业新水、脱盐水、软化水或纯水等用于生产,是目前钢铁企业回用工业污水、实现污水资源化的 常
见方式。但在详细实施工业污水处理和回用时,很多企业却面临着工业污水量远大于回用水量,处理后的 工业污水因缺少用户只能外排而同时还需引入大量的 工业新水的 尴尬局面。要实现节能减排
不仅要研究水处理工艺,更重要的 是要实现工业污水排放量和回用水量之间的 平衡。作者针对在不同的 生产工艺(长流程和短流程)中,工业污水的 回用方式和回用率的 不同,分析了工业污水的
回用方式、并探讨了提高回用率的 技术措施。
石英砂包装贮存:
石英砂为编织袋包装,每袋重50KG、25KG或吨袋。石英砂滤料不宜与承托料及其它滤料一起堆放。石英砂滤料和其它滤料不宜与其它有毒有害物品和污染物品一起堆放。不能漏天存放,要防尘
防污染存放,一般质保期为十年。
石英砂建设部部颁标准:
以天然石英矿床为原料,经开采、破碎、水洗、筛分等加工而成(高纯度石英砂经酸洗),机械强度高、化学性能稳定,符合建设部(CJ/T43-2009)标准。